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关于板框式压滤机常见的几种故障

时间:2020-04-12 10:13:39 点击:0

  关于板框式压滤机常见的几种故障。
 




 
  1 概述
 
  本文讨论的并非泵体本身的故障,因为事故发生在泵体,而实则是整个压滤机入料系统的问题。
 
  2 厂型介绍
 
  某选煤厂为年产 1200 万吨矿井型选煤厂,产品主要是动力煤,原煤经准备破碎至 50mm 以下,然后全部入洗,粒度 50mm 以下的原煤采用重介旋流器入洗,50~100mm 大块为重介浅槽分选,0.25mm 以下煤泥经浓缩后,为板框式压滤机和加压过滤机联合回收。而这两种压滤机的入料泵都曾经发生了令人匪夷所思的事故。
 
  2.1 板框式压滤机入料泵泵壳开裂事故介绍及分析。
 
  该厂使用的是的板框式压滤机,型号KZG400/2000-U,其所用入料泵型号为 100ZJ-I-A50。
 
  一天,突发压滤机入料泵不上料,而且泵体逐渐发热升温,继续试用转,终导致泵壳开裂,将泵体打开,并未发现异常,各部件未见明显损坏,为什么泵壳开裂而蜗壳没有损坏呢?由于蜗壳是处在一个内外均压的环境中,即浆液在蜗壳内外都充满了整个空间,而可以向外膨胀的压力全部集中在泵壳上,终导致了泵壳开裂,沿管路向上寻找堵塞部位,检查止回阀时,方发现止回阀摇杆断裂后,阀瓣和煤泥里的棉纱等杂物聚集卡死阀门出口,使得进料受阻,故而泵不上料,泵内压力积聚,发生泵壳裂纹。
 
  预防此类事故的方法只能是经常检修各阀门情况和管路,对煤泥系统加强管理,防止杂物进入。
 
  2.2 加压过滤机入料泵发生爆裂事故介绍及分析。
 
  该厂使用的是生产的加压过滤机,型号GPJ120,工作压力 0.35~0.50MPa。入料泵型号:100ZJ-1-A42。
 
  某日,夜班 19 点,全厂启车约半小时后,忽听三声巨响,每次间隔为数秒,后一声响过之后就听到哗啦啦流水声音,跑入厂房底层后发现一台压滤机入料泵已不存在,叶轮甩在 2 米开外,泵壳碎裂后四处飞射,其中一块拳头大小的碎块飞出 30 多米,击穿厂房彩钢墙体后,又飞行了八米后落地,入料泵周边设备也不同程度受损,电机风叶被打坏,二寸粗的清水管被打弯开裂,窗户也多处被打坏,造成损失巨大,幸好没有造成人员伤亡。
 
  过后,追查事故,询问底层岗位工得知,泵没有运转,听到响声后,发现泵壳有火星乱射,岗位工逃出厂房后,泵壳爆裂。询问集控操作员得知当时加压过滤机正在启动,上料泵尚未启动,泵没有启动,而发生爆裂,有些违背常理,但有一点是可以肯定的,加压过滤机发生了压力到灌,压力直接作用到了泵壳上。加压过滤机的启动程序如下:
 
  开高压风机
 
  高压风机压力足(0.7MPa) 高压风机运转
 
  液压泵运转
 
  各阀置位
 
  提示开低压风机
 
  启低压风机联络
 
  低压风机、加压仓、下仓压力足(0.2MPa)
 
  提示开入料泵 低压风机运转
 
  自动入料 手动入料
 
  开入料泵
 
  入料泵运转 20 秒
 
  开入料阀
 
  液位足 ≥200mm
 
  开搅拌器
 
  搅拌器运转 3 秒
 
  其它略通过以上启动程序,我们可以发现在开启入料泵之前,加压仓、下仓已经是压力足,达到 0.2MPa,这
 
  一压力通过管路作用到泵体,渣浆泵内叶轮会快速倒转,而叶轮与泵轴的连接为丝杠连接,在叶轮正转时,叶
 
  轮会越转越向内旋紧,如果持续倒转,叶轮就向外旋松,直至脱出丝杠,由于副叶轮、护板会和叶轮接触,冲击摩
 
  擦导至泵壳开裂,这就是声响声的原因,继而叶轮在压力作用下,继续冲击摩擦,泵壳向外喷射火星, (正
 
  如岗位工所见) 泵壳进一步加大开裂程度,发出第二声响,压力积聚,叶轮飞转,终整个泵壳爆裂炸开,泵壳
 
  碎块飞射,压力释放。
 
  事后,查找事故原因,在加压过滤机入料管路上垂直安装了一个止回阀,止回阀摇杆断裂,阀门失效,导致压力倒灌是事故的主要原因;
 
  检修人员、岗位工没有检查发现阀门问题;集控操作员操作时,没有发现加压仓的压力变化,及
 
  时终止操作。而止回阀的安装位置离地高度达 4 米,这样的安装位置也不方便检查、更换,应更换安装位置。事后,我查阅加压过滤机说明书,书中提到了入料泵应设安全护罩,运转中周围不得有人员停留等,表明加压过滤机入料泵爆裂不是个案,也曾听说其他选煤厂发生过,后来和加压过滤机厂家人员交流,得知此类事故确实不少,应该引起我们的注意。
 
  3 总结预防措施和办法
 
  为了避免事故的发生,我认为,加压过滤机的阀门应采用一些特殊的装置,止回阀不该使用普通型的,应该加上一个阀门回信器的设计,当止回阀动作时,有一个电信号给程控机,收到信号后方可继续开机启车,如没有信号返回即启动安全装置释放压力,这样就完全可以避免事故的发生了,这样的阀门还没有设计生产出来,在现有的条件下我们使用了两道止回阀在上料管路上,确保其不发生压力倒灌,同时在入料泵周边安装了 6mm 厚的钢板防护罩,以免发生人员伤亡事故。
 
  虽然两起事故的都是发生在止回阀上,板框式压滤机是上料不畅发生堵卡,加压过滤机是逆止失效,引发压力倒灌导致事故发生。
 
  类似于上料不畅的现象,在选煤厂中因堵、卡经常发生,带有普遍性,如当时操作人员未能及时发现,易造成泵壳发热,磨损加剧的现
 
  象,终有可能导致泵壳损坏,这就要求我们各类检测、监控设备不断更新、细化;检修、操作人员素质和责任心不断强化。止回阀的摇杆是整个阀门的薄弱环节,在使用中易断裂,建议生产厂家采用新的工艺方法和结构造型,提高安全系数,增强摇杆强度,确保阀门万无一失。加压过滤机压力倒灌的事故有可能造成人员的伤害,必须引起
 
  我们高度认识,应采取增加安全环节的措施来保障安全生产,使我们的企业高效、快速发展。
 
  选择华星压滤机专用泵,安全,节能,高效
 


 
  YBH压滤机专用节能泵是专为压滤机进料设计的压力敏感型变量泵,主要针对污水处理行业在给压滤机进料时的过滤时间超过30分钟以上适用。该泵为可调恒压,自动变量型。(易处理物料不建议选用此泵)
 
  YBH型压滤机专用节能泵产品图片
 
  要了解YBH型压滤机专用节能泵的性能先了解一下压滤机的过滤特性:
 
  1、进料阶段:开始进料时压滤机滤室是空的需要快速充满物料。(YBH泵大流量进料快速充满压滤机)
 
  2、升压过滤阶段:当压滤机内充满物料压力开始上升,压滤机快速出水,这时压滤机还需大流量进料。(YBH泵低压大流量不变进料快速过滤)随着进料压力逐渐升高压滤机内滤饼开始形成变厚,压滤机的出水量开始由大变小,压滤机的过滤能力也由大变小,进料量也随之减小。(YBH泵输出流量自动由大变小,液压系统、无溢流,开始节能运行。)
 
  3、保压过滤阶段:压滤机过滤压力升到高设定压力,需要进料压力保持恒压过滤,压滤机过滤能力进一步减小直到过滤完成。(YBH泵流量变至小并开始保持恒压进料,液压系统有少量溢流。)
 
  泵开始给压滤机进料和低压过滤时保持大流量不变,随压滤机空腔充满物料压力升高,压滤机过滤能力开始变小,达到设定值时液压系统控制YBH泵的运行速度降低、输出流量变小。压滤机过滤能逐渐降低,进料压力逐渐升高,泵的进料流量自动变小,小流量为额定流量的20%,泵输出流量压力曲线与压滤机佳过滤曲线基本吻合。全过程因此高效节能,比普通泵节能60%以上。
 
  华星陶瓷柱塞泵优点:
 
  1、耐磨损:柱塞是氧化铝陶瓷烧制,经过精细磨制而成,硬度为HLC8.5以上,表面粗糙度0.4um。柱塞和输送的物料无剪切运动. 适合输送含沙子及有固体颗粒的物料。
 
  2、自吸能力强:柱塞式抽真空方式,自吸能力4-8米(物料比重决定吸程变化)
 
  3、可调恒压自动变量:柱塞泥浆泵的工作压力可调,在0-20公斤范围内任意调整,调整好的压力不会因为泵的输出流量变化而改变,将维持设定压力不变,即使把正在运行泵的出口关死压力也不会改变。(变化不能超过泵的大流量,流量可以为零)
 
  4、高压高效:普通型号大压力20公斤.在压力≥5公斤流量相同时柱塞泥浆泵电机功率相比其他类型泵小1到2个型号。
 
  5 、操作简单:压力调整只需拧紧或放松调压阀即可,调整好压力后锁紧,以后无需再调。
 
  6、使用成本低:泵的易损件为阀片和柱塞密封.更换周期陶瓷泥浆3-6个月一次, 市政污泥6-12个月.
 
  7、使用寿命长:使用寿命至少15年。
 
  8、定制生产:根据每个用户的实际工况要求,灵活配置,定制适合客户生产需求的产品。
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